5月3日,記者從焦煤公司機(jī)電管理部門了解到,今年年初以來,該公司針對生產(chǎn)實際,創(chuàng)新管理思路,通過對各生產(chǎn)礦井排水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,不僅提高了水泵的運(yùn)行效率,最大限度地實現(xiàn)了節(jié)省電能,而且增加了礦井排水系統(tǒng)的安全運(yùn)行系數(shù)。
據(jù)介紹,焦煤公司是國內(nèi)著名的大涌水礦區(qū),生產(chǎn)礦井現(xiàn)有主排水泵250臺,排水耗電量大,占原煤生產(chǎn)耗電量的50%。部分礦井在實際運(yùn)行中不同程度存在揚(yáng)程富余量大、水泵與管路不匹配等情況,致使水泵未能在最佳效率和狀態(tài)下運(yùn)行,造成排水用電浪費(fèi),給企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。同時,由于水泵的維護(hù)和保養(yǎng)不到位,也給排水系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行帶來一定隱患。
為破解這一難題,實現(xiàn)節(jié)能增效和安全生產(chǎn),機(jī)電管理部門技術(shù)人員經(jīng)過深入調(diào)研,根據(jù)礦井排水系統(tǒng)特點及運(yùn)行狀況,組織實施了排水系統(tǒng)節(jié)能改造。在提高水泵運(yùn)行效率方面,在水泵大修、更新改造水泵或新加工制造水泵時,優(yōu)先考慮選用新型高效耐磨水泵;合理技改正在使用的水泵,使水泵特性在高效區(qū)運(yùn)行;對效率低的水泵及時修理,使水泵盡量恢復(fù)到原設(shè)計性能。在提高排水管道效率方面,定期清除管路結(jié)垢,減小管路阻力;采用多管并聯(lián)排水增大過流面積,降低管路阻力;選擇直徑較大的吸水管路,降低吸水阻力。在加強(qiáng)排水運(yùn)行管理方面,定期清理水倉,及時清理吸水井;科學(xué)安排水泵開、停時間,“避峰填谷”節(jié)省電力成本。在專業(yè)化維護(hù)保養(yǎng)方面,加大排水系統(tǒng)檢測檢驗力度,保證排水系統(tǒng)安全;與專業(yè)水泵制造單位簽訂水泵維保協(xié)議,對低效率水泵及時維修;完善庫存對應(yīng)應(yīng)急裝備,滿足應(yīng)急救援要求。
實踐證明,在對演馬莊礦老泵房12臺水泵吸水管進(jìn)行改造,并更換12臺配套電機(jī)后,排水系統(tǒng)平均效率提高了15%,平均噸水百米電耗降低了0.14千瓦時。由此推算,該泵房一年可節(jié)省電能332.43萬千瓦時,減少電費(fèi)支出160余萬元,且該泵房日減少運(yùn)行時間4小時,延長了設(shè)備壽命。針對九里山礦15泵房排水泵揚(yáng)程富余量偏大,偏離額定工況點運(yùn)行,時常發(fā)生過負(fù)荷跳閘現(xiàn)象,影響水泵安全運(yùn)行的實際,技術(shù)人員通過對水泵葉輪葉片進(jìn)行調(diào)整等,使水泵在高效區(qū)運(yùn)行,消除了過負(fù)荷現(xiàn)象,實現(xiàn)了排水系統(tǒng)的安全節(jié)能運(yùn)行。
目前,焦煤公司生產(chǎn)礦井排水系統(tǒng)優(yōu)化已全面展開,技改全部完成后,預(yù)計每年可節(jié)省電費(fèi)560多萬元,減少設(shè)備修理費(fèi)470多萬元,并可實現(xiàn)排水系統(tǒng)減人提效,增加礦井排水系統(tǒng)安全運(yùn)行系數(shù),經(jīng)濟(jì)效益和安全效益顯著。(孔小海)